【JH系列酒精回收塔】 酒精回收塔由塔釜、塔身、冷凝器、冷卻器、緩沖罐、高位貯罐六個部分組成,可用于制藥、食品、化工等行業(yè)的稀酒精回收,本設備與物料部分均采用0Cr18Ni9不銹鋼制造,具有良好的耐腐蝕性能,經(jīng)久耐用。 |
一、前言
一套*的年產(chǎn)30萬噸單醇項目,采用的是集團有限公司高效塔內(nèi)件為核心的4塔精餾技術。在十個多月的運行中,各項技術指標都好于設計。據(jù)了解,將國內(nèi)技術用于這么大甲醇裝置是罕見的。
甲醇精餾裝置是甲醇生產(chǎn)的重要后處理工序,其能耗占甲醇生產(chǎn)總能耗的20%左右。傳統(tǒng)的精餾塔大都是以浮閥為主的板式塔,雖然先后也出現(xiàn)了導向浮閥、斜孔篩板等新型板式塔;但由于板式塔開孔率低,介質(zhì)傳質(zhì)、傳熱效率差。再加之塔身高達50多米,結構復雜,安裝和檢修十分困難,控制點多。實際生產(chǎn)中,持液量和阻力大、能耗高,總體效果不太理想。
為減少甲醇在精餾中的損耗和提高熱利用率,無錫市豐學石化裝備有限公司的工程技術人員在充分調(diào)研國內(nèi)大部分甲醇精餾生產(chǎn)裝置和科研單位科研成果的基礎上,在國內(nèi)開發(fā)了不銹鋼絲網(wǎng)波紋規(guī)整填料和配套的新型氣液分布器為核心的精餾新技術、新工藝。其核心設備精餾塔都選用新型填料型的,且可以根據(jù)甲醇規(guī)模的大小,分別選用2—4個塔。同時,為提高甲醇收率,還對原流程進行了優(yōu)化,增加了排氣冷凝器等甲醇回收裝置。
甲醇是一碳化學中重要的有機產(chǎn)品和最重要的基本有機化工原料之一,在國民經(jīng)濟中有廣泛的應用:經(jīng)過羰基化、烷基化、氫化脫氫等一系列反應可得到較多的有機化工產(chǎn)品,在農(nóng)藥、染料、燃料以及三大合成材料生產(chǎn)中都要用甲醇作為原料或溶劑;近年來,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,我國石油能源的短缺問題越來越嚴重,尋找石油的替代燃料不僅關系著經(jīng)濟的發(fā)展,而且關系到國家能源和環(huán)境的安全,甲醇是解決此問題最現(xiàn)實、的途徑之一。
甲醇工業(yè)的節(jié)能降耗,對提高裝置的經(jīng)濟性和企業(yè)的競爭力有重要的作用。近年來,隨著氮肥企業(yè)產(chǎn)品結構調(diào)整步伐的加快、甲醇市場的好轉,以及甲醇生產(chǎn)與合成氨的近似,因此,越來越多氮肥廠家上馬了聯(lián)醇裝置或不斷提高甲醇在產(chǎn)品中的比重。據(jù)《中國化工報》報道:我國近幾年將新增甲醇生產(chǎn)能力500多萬噸,甲醇節(jié)能降耗的生產(chǎn)技術也引起眾多企業(yè)的重視。甲醇精餾裝置是甲醇生產(chǎn)的重要后處理工序,其能耗占甲醇生產(chǎn)總能耗的20%左右,在甲醇生產(chǎn)中占據(jù)重要的位置,*、節(jié)能、高效的精餾裝置,對降低甲醇成本、提高企業(yè)的產(chǎn)品競爭力起著重要的作用。
二、精餾方法的選擇
精餾是應用泛的利用各物質(zhì)沸點的不同進行的分離操作,其廣泛應用促使技術已相當成熟,但技術的成熟并不意味著之后不再需要發(fā)展而停滯不前。由于其應用的廣泛,每一個進步哪怕是微小的,也會帶來巨大的經(jīng)濟效益,正因為如此,精餾的研究仍受到廣泛的重視,不斷取得進展。
寧波遠東化工集團有限公司開發(fā)的高效塔內(nèi)件在精餾中的成功應用,呈現(xiàn)出了取代板式塔的趨勢。該技術和工藝具有比表面積大,液體分布均勻,塔體阻力小,氣液相通量大,傳質(zhì)分離效率高,操作具有彈性,安裝檢修方便等優(yōu)點,能使主、預塔的塔高降低三分之一。實際生產(chǎn)中,產(chǎn)品質(zhì)量好,消耗低,易操作、工藝指標調(diào)整快。
三、精甲醇工藝過程簡介
來自甲醇合成工段的粗甲醇,經(jīng)減壓進入粗甲醇貯槽,經(jīng)粗甲醇預熱器加熱至70℃左右進入預精餾塔,出預塔氣體經(jīng)冷卻后進入預塔回流槽,加水萃取后進入預塔回流,然后進入主塔,出加壓塔氣體經(jīng)冷卻后至加壓塔回流槽,以便提供主回流使用。精醇采出首先考慮主回流采出,這樣可充分利用塔的效率,甲醇品質(zhì)較好。甲醇的精餾分二個階段:先在預塔中脫除輕餾分,主要是二甲醚;后進入主精餾塔,進一步把高沸點的重餾分雜質(zhì)脫除,主要是水、異丁基油等。從塔頂采出的精甲醇經(jīng)冷卻器冷卻至常溫后,就可得到高純度的符合國家優(yōu)級品指標的精甲醇產(chǎn)品。
傳統(tǒng)的甲醇精餾裝置中,精餾塔大部分選用了板式塔結構,塔身高大,結構復雜,安裝和檢修十分困難,控制點多,操作復雜,工藝指標反應滯后,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,不易控制。實際生產(chǎn)中,持液量大、阻力大、能耗高,增加了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,削弱了產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。
四、填料塔的特點
無錫市豐學石化裝備有限公司的工程技術人員充分調(diào)研了國內(nèi)大部分甲醇精餾生產(chǎn)裝置,結合科研單位的科研成果,開發(fā)了新型的填料型甲醇精餾裝置。我公司開發(fā)的甲醇精餾裝置,精餾塔內(nèi)都選用甲醇精餾專用不銹鋼絲網(wǎng)填料,這種填料有如下特點:
4.1 傳熱、傳質(zhì)效率高
(1) 我們選用的高效甲醇精餾專用不銹鋼絲網(wǎng)填料,單位體積具有較大的比表面積,增加了氣液兩相的接觸傳熱、傳質(zhì)基礎。
(2) 高效甲醇精餾專用不銹鋼絲網(wǎng)填料的理論塔板數(shù)遠高于相同高度的板式塔,使塔的有效傳質(zhì)、傳熱面積增大,塔高可降低1/3左右。
(3) 由于這種填料的表面安排合理,防止填料表面出現(xiàn)干區(qū),同時有利于氣液兩相在填料層中的均勻流動并能促進汽、液兩相的表面更新,從而使填料表面真正用于傳質(zhì)的有效面積增大,總體平均的傳質(zhì)系數(shù)和推動力增高。
(4) 我公司甲醇精餾專用不銹鋼絲網(wǎng)填料經(jīng)過特殊溶劑處理后,表面對于液相的潤濕性好,容易使液體分布均勻。
4.2 壓降小、氣液相通量大
(1) 新型填料空隙率大,壓降小,通量大。
(2) 新型填料流道規(guī)則,持液量小、阻力小。
(3) 新型填料由于進行了特殊的加強處理,有足夠的強度。所以在安裝時,不易使填料表面變形而使流道變化。
4.3 液體分布均勻
由于絲網(wǎng)網(wǎng)片上的流道與軸線有一定傾角,相鄰兩網(wǎng)片上的流道傾角方向相反,而上下兩層填料緊密貼合,并相互交錯900安裝,促使液體經(jīng)過每一層后重新分布而趨于均勻,強化了液體的均布能力,具有優(yōu)良傳質(zhì)、傳熱能力。
五、分布器的設計和安裝
填料塔在操作過程中,液體和氣體的初始分布和再分布對填料塔性能影響很大,特別是液體分布器是填料塔內(nèi)最重要的構件。我公司對分布器的選型、設計、制造等環(huán)節(jié)都給予了高度重視并不斷進行優(yōu)化:
(1) 針對甲醇精餾生產(chǎn)特點,結合生產(chǎn)廠家裝置能力,我們對再沸器出口氣體選用新型分布器,在設計制造時力求達到的分布效果。在投入使用之前,由公司具有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術人員進行現(xiàn)場指導安裝,確保達到預期效果。
(2) 液體進口分布器(初始分布器)的選型,我們采用新型分布器,根據(jù)各裝置能力情況,設計出合理的結構,盡量做到初始分布均勻。
(3) 在填料塔中,相同高度的理論塔板數(shù)要遠高于板式塔。而填料超過一定高度,塔中普遍存在的液相壁流,容易引起填料段內(nèi)氣液不均勻分布,從而造成效率大幅度下降。這就要求要有較為合理的填料分段及液體收集再分布裝置。我們根據(jù)不同的裝置規(guī)模進行合理選用與設計。由于設計合理、精心制造、認真安裝,確保運行效果良好。
六、應注意的幾個問題
(1) 精餾塔結構設計是相似的,上部為精餾段,物料經(jīng)加熱器加熱到沸點以上溫度時進入填料層,在內(nèi)件上進行傳質(zhì)、傳熱,輕組分不斷被加熱、汽化、上升,重組分不斷被冷卻、液化、下降。在塔的上部氣相出口設有冷卻器和回流槽,以提供回流液。下部有熱虹吸式再沸器,靠低壓蒸汽加熱源源不斷地提供熱能,保持整個塔的填料層處于沸騰狀態(tài)。根據(jù)各組份氣液相傳遞過程,合理進行填料的分段和高度的設計,使混合物的氣液相的單元操作合理進行,達到預期的精餾效果。
(2)填料及分布器的安裝,精餾效果的好壞,不僅要求設計合理,而且填料和分布器的安裝要引起高度重視,即使是質(zhì)量較好的填料和結構合理的分布器,如果安裝方法不當,仍會對精餾效果產(chǎn)生較大影響。我們公司從工藝設計、設備制造、安裝測試、開車等,均由有一定專業(yè)技術水平的工程技術人的技術服務。因此每套裝置都能順利投產(chǎn)并達到預期效果,使用戶收取得巨大的經(jīng)濟效益。
七、經(jīng)濟技術指標
國內(nèi)規(guī)模為30萬噸/年的甲醇裝置本來就不多,而在精餾裝置中設備和技術都是自己的更是很難找出第二家。正在運行的那套裝置,其噸甲醇主要消耗指標如下(按生產(chǎn)一噸甲醇計):從下表可以看出,填料精餾塔的四項指標消耗均比板式塔低,從而降低了精甲醇的成本,提高了產(chǎn)品的競爭力,
一套年產(chǎn)10萬噸甲醇精餾裝置每年降耗節(jié)省資金為:
粗甲醇:1000000×(0.995-0.992)×2400=720000元=72萬元
蒸汽:100000×(1.3-0.99)×100=3100000元=310萬元
電:100000×(7-5)×0.38=76000元=7.6萬元
冷卻水:100000×(80-60)×0.2=400000元=40萬元
總計429.6萬元
八、結束語
無錫市南泉健民藥化專用設備廠開發(fā)的填料型甲醇精餾流程,經(jīng)國內(nèi)30余家化工企業(yè)使用證明,具有傳質(zhì)、傳熱效率高,消耗低、易操作、工藝指標調(diào)整快、操作彈性大,產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點,使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。特別在山東德齊龍化工集團公司年產(chǎn)30萬噸甲醇精餾裝置中的成功運用,證明這項技術在精心設計、制造、安裝及優(yōu)質(zhì)服務的基礎上,可為用戶帶來了巨大的經(jīng)濟效益。