焦化廠除塵器現(xiàn)場安裝制作廠家-輝勝環(huán)保
焦?fàn)t出焦的大量高溫含塵煙氣,經(jīng)導(dǎo)焦槽上大型吸氣罩捕集后,通過接口翻板閥進(jìn)入集塵主管,送入蓄熱式冷卻器冷卻,然后進(jìn)入袋式除塵器凈化。凈化后的煙氣通過風(fēng)機、消聲器及煙囪排入大氣。通過布袋除塵器和冷卻器捕集下來的粉塵經(jīng)氣動雙層排灰閥進(jìn)入刮板輸送機,再由斗式提升機將粉塵送入粉塵倉,由加濕卸灰機定期將粉塵裝入汽車運出。為節(jié)省電能,在通風(fēng)機和電機之間配置了調(diào)速型液力偶合器,通過摩電道將信號傳輸?shù)匠龎m站地面控制系統(tǒng),通風(fēng)機由低速轉(zhuǎn)為高速時產(chǎn)生較大的吸力,將粉塵抽到除站進(jìn)行處理,推焦后,偶合器勺管由高位轉(zhuǎn)為低位,風(fēng)機由高速變?yōu)榈退?。在通風(fēng)機由高速轉(zhuǎn)為低速時,開啟冷風(fēng)閥及旁通閥,使除塵器在清灰時處于離線狀態(tài),同時使冷卻器蓄熱板冷卻,為下次出焦做準(zhǔn)備。脈沖電磁閥自動進(jìn)行脈沖反吹,然后振動器振打排灰。我們多年來致力于環(huán)保除塵設(shè)備、除塵器配件、脈沖布袋除塵器、鍋爐布袋除塵器、焦化廠除塵器等工程設(shè)備的研究、發(fā)展新型高效的環(huán)境治理技術(shù),推廣工業(yè)領(lǐng)域清潔環(huán)保技術(shù),從污染源頭進(jìn)行環(huán)保治理,開發(fā)適應(yīng)各種復(fù)雜工況的污染治理技術(shù),以滿足市場的不同需求。本公司擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系,對于產(chǎn)品的質(zhì)量方面一直嚴(yán)格把關(guān),歡迎到廠參觀與我們詳談。
1.裝煤、導(dǎo)焦“二合一”系統(tǒng)不合理。裝煤、導(dǎo)焦“二合一”系統(tǒng)醉初的設(shè)計思想,是利用出焦過程中吸附在濾袋上的焦粉作為裝煤時除塵器的涂層,使裝煤過程中吸入的絮狀煙塵在過濾時吸附在涂層上,焦化廠除塵器設(shè)備,同時確保裝煤煙氣中焦油等粘性物質(zhì)與濾袋直接接觸而粘結(jié)堵塞濾袋。但“二合一”系統(tǒng)將裝煤時期的荒煤氣通過系統(tǒng)排放,不但不能保證布袋的通透性,而且增加了系統(tǒng)的不安全性,增大了系統(tǒng)SO2、BaP的排放,而且浪費了部分煤氣。
2.噴吹系統(tǒng)效果差。噴吹系統(tǒng)的正常運行與否,直接影響整個系統(tǒng)的運行。它利用裝煤、導(dǎo)焦運行的間隙,向除塵倉過濾布袋逐排送入高壓空氣,將吸附在過濾布袋上的煙塵吹落下來,焦化廠除塵器,同時降低系統(tǒng)阻力。由于裝煤煙氣中的焦油粘結(jié)焦粉,使布袋反吹效果不佳。布袋堵塞,系統(tǒng)運行阻力逐漸增大,吸入空氣不足,可燃煙氣濃度過大,增大了系統(tǒng)放炮。
3.攔焦車液壓系統(tǒng)運行不穩(wěn)定。運行環(huán)境差,高溫、高粉塵;室外設(shè)備無防護(hù)隔熱措施,電器元件老化失效;液壓站內(nèi)溫度過高;頂桿及導(dǎo)套運行速度過慢,不能滿足工況要求;液壓站設(shè)計上存在一些不合理的地方,導(dǎo)致頂桿經(jīng)常在非工作狀態(tài)下外滑。
4.裝煤時機側(cè)荒煤氣冒煙嚴(yán)重。
焦化廠地面除塵站除塵器系統(tǒng)操作上的改進(jìn):
1.推焦和裝煤操作不能同時進(jìn)行,嚴(yán)格執(zhí)行先推焦后裝煤的原則。
2.推焦除塵。風(fēng)機平時在低速待機運行(20hz )。推焦機開始推焦時,推焦桿離開后限位給變頻器發(fā)出高速信號(40hz ),風(fēng)機高速啟動, 同時給低壓控制柜信號,切換裝煤蝶閥,到推焦桿退回時降為低速。
3.裝煤除塵。當(dāng)煤車集塵蓋液壓推桿啟動時,給變頻器發(fā)出信號,風(fēng)機高速啟動(30hz),同時給低壓控制柜信號,關(guān)閉出焦蝶閥。當(dāng)裝煤車吸力達(dá)0.17~0.55kpa時進(jìn)行裝煤操作,加煤結(jié)束后,待液壓推桿收回后轉(zhuǎn)為低速。
4.排灰操作。地面除塵站排灰根據(jù)10只倉料位儀情況進(jìn)行,重力除塵器排灰根據(jù)排灰根據(jù)情況而定,暫定為每周1次。風(fēng)機停止后,不要馬上停卸灰系統(tǒng),要讓卸灰系統(tǒng)繼續(xù)工作30min,以便將布袋積灰充分反吹干凈,積灰斗余灰全部卸完。
焦?fàn)t地面除塵站系統(tǒng)的使用效果:
1.采用地面除塵站系統(tǒng)除塵,降低了煉焦?fàn)t生產(chǎn)區(qū)域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦?fàn)t粉塵治理達(dá)到了煉焦行業(yè)和國家環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.系統(tǒng)經(jīng)過工藝改進(jìn)后,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性,沒有發(fā)生任何事故。
3.由于操作控制簡單有效,延長了系統(tǒng)設(shè)備的使用壽命,特別是布袋使用時間的延長。該系統(tǒng)使用18個月沒有更換過布袋,實現(xiàn)了經(jīng)濟運行的目標(biāo)。
4.該系統(tǒng)變頻技術(shù)的成功應(yīng)用,既節(jié)省了用電費用,又保證了系統(tǒng)干管吸力的穩(wěn)定,對整個除塵系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行起到了關(guān)鍵作用。
焦?fàn)t地面除塵站的選擇;
1.增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器。
為保護(hù)布袋,增加系統(tǒng)的安全性,在出焦煙氣被捕集到通風(fēng)槽,進(jìn)入除塵器之前,增加陣發(fā)性高溫?zé)煔饫鋮s分離阻火器,降低煙氣溫度,增加系統(tǒng)的防護(hù)功能。
2.攔焦車液壓系統(tǒng)改造。
焦化廠除塵器采用了大通徑電磁閥配置液壓站,大幅度提高了液壓缸的運行速度。在液壓站油箱外增加了液壓油站外冷卻循環(huán)系統(tǒng),降低了液壓站的工作溫度。更換了液壓控制系統(tǒng)的全部元件。針對機械限位開關(guān)觸壁失靈的現(xiàn)象,使用了磁接近開關(guān)作為限位,并對室外線纜進(jìn)行了防火處理。